挖掘机常见故障的诊断方法
发布日期: 2024-08-02 | 作者:直流减速电机
挖掘机常见故障往往可以从噪声大小、尾气颜色、工作状况等3个方面做诊断和检修。
当液压油中混入空气后,易在高压区形成气穴,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生噪声。其根本原因有:液压泵的滤油器、进油管堵塞或液压油黏度过高,造成液压泵进油口处真空度过高,使空气渗入;液压泵、先导泵轴端油封损坏或进油管密封不良,造成空气进入;油箱油位过低,使液压泵吸油管吸空。
当液压泵工作中出现较高噪声时,应首先对上述部位进行全方位检查,察觉缺陷及时处理。
若柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件磨损、拉伤,使液压泵严重内泄漏,当液压泵输出高压、小流量液压油时,将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的倾角,以改善内泄漏对液压泵输出流量的影响。
液压泵的伺服阀阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动过程中产生脉动,造成液压泵输出流量和压力波动,从而使液压泵出口处产生较大的振动和噪声。此时可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀、研磨或更换处理。
液压泵的配流盘在使用中,因表面磨损或油泥沉积在泄荷槽开启处,会使泄荷槽变短而改变泄荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。在正常修理过程中,经平磨修复的配流盘也会使泄荷槽变短。此时如不及时修长,也会产生较大的噪声。此外,在装配过程中应注意,配流盘的大泄荷槽一定要装配在高压腔,并且其尖角方向须与泵体的旋向相对,否则也会产生较大噪声。
溢流阀易产生高频噪声,就是先导阀前腔压力油高频振荡引起空气振动而产生的噪声,其具体原因有:
油液中混入空气,使先导阀前腔内形成气穴现象而引发高频噪声。此时应及时排尽空气,并防止外界空气重新进入。
针阀因频繁开启而磨损后,使针阀锥面与阀座不能密合,造成先导流量不稳定,产生压力波动而引发噪声。此时应及时修理或更换。
先导阀因弹簧疲劳变形造成其调压功能不稳定,使得压力波动大而引发噪声。此时应更换弹簧。
液压油中混入空气或液压缸中的空气未完全排尽,在高压作用下会产生气穴现象而引发较大噪声。此时须及时排尽空气。
液压缸缸盖油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因“别劲”而产生噪声。此时,须按时换油封或校直活塞杆。
液压管路死弯过多或固定卡子松脱也能产生振动和噪声。因此,在管路布置上应尽可能的避免死弯,对松脱的卡子须及时拧紧。
柴油机尾气排放的正常颜色一般是淡灰色,负荷略重时为深灰色。柴油机在工作中出现排黑烟、白烟、蓝烟等均为不正常现象。
柴油是复杂的碳氢化合物,喷入燃烧室内未燃烧的柴油受高温分解形成炭黑,尾气排出时形成黑烟。黑烟是柴油在燃烧室燃烧不完全的表现,其主要影响因素如下:
活塞环、汽缸套磨损后,引起压缩比不足,使汽缸在压缩行程结束时,混合气的正常比例改变。柴油在缺氧条件下燃烧即产生炭黑。
喷油器雾化不良或滴油,使柴油与汽缸内的空气不能充分混合、燃烧。由喷油器工作不良引起的排黑烟现象在柴油机低速运转时较明显,是因为此时汽缸内进气涡流较弱,油滴或油束被气流冲散的可能性减少。
燃烧室的制造质量不符合标准要求使压缩后燃烧室的容积过大过小,以及活塞位置装错,都会使燃烧室形状改变,进而影响柴油与空气混合的质量,使柴油的燃烧条件变坏。
若供油提前角过小,将使柴油过迟喷入燃烧室内,此时一部分柴油来不及形成可燃混合气就被分离或排出而形成黑烟。
另外,工作负荷过重、燃油质量低劣、工作时候的温度过低等,也会引起排气管冒黑烟。
润滑油进入汽缸,受热蒸发成为蓝色油气,随尾气一起排出即形成蓝色烟雾。其根本原因有:
空气滤清器阻塞造成进气不畅或油盆内油面过高(油浴式空气滤清器); 柴油中混入润滑油;活塞环对口;通向汽缸盖油道附近的汽缸垫烧毁;活塞环、活塞、汽缸套磨损严重。
柴油机在刚启动时排白烟是因为汽缸内温度低,油气蒸发而形成,此现象冬季尤为明显。若热机时仍排白烟,则为柴油机故障。根本原因有:
汽缸筒有裂纹或汽缸垫损坏,使冷却水进入汽缸,排气时形成水雾或水蒸汽; 喷油器雾化不良,有滴油现象;供油提前角过大;燃油中有水份和空气;喷油泵压力过低或活塞、汽缸套等磨损严重引起压缩力不足。
一台卡特CAT320E型挖掘机动作慢且无力,当动臂或斗杆伸到底时,发动机严重“憋车”。
首先检查先导油压,经检测为3.9MPa,属正常。用直流钳型表(置mA挡)夹在比例电磁阀单根导线上,将模式开关置重负荷挡,启动柴油机并操作,钳型表无电流指示。测量输入端电压约24V,正常。测量比例电磁阀端电阻为(无穷大),这说明比例电磁阀线圈断路。
检查比例电磁阀,发现进线胶封处导线已折断。重新焊接胶封后装回试机,在挖掘机动作时,直流钳型表读数在250~600mA之间变化,全机功能正常。
一台卡特CAT320E型挖掘机动作缓慢无力,但不“憋车”。挖掘速度的快慢由压力油流量决定,挖掘力的大小由主泵输出压力决定,所以本故障需从流量和压力两方面检查。
将模式开关置重负荷挡,用直流钳型表(置mA挡)检查比例电磁阀输出电流在600~2800 mA之间变化,检测比例电磁阀输出的压力在1.5~3.7 MPa之间变化,说明比例控制管理系统和先导油路均正常。
测量上、下主泵的输出压力,均在26 MPa左右,压力偏低,说明主溢流阀有问题。卸下主溢流阀清洗,并将主溢流阀上活塞腔体往里拧4圈,然后装回主溢流阀并调整压力至32 MPa,此时挖掘力正常,但全机动作仍非常缓慢。
接着调整上、下主泵的功率调整器。将调整螺钉往里拧,功率增大;往外退,则功率减小。因液压泵功率=流量×压力。当压力一定时,增大功率,系统流量会增大,全机速度会变快。将调整螺钉先后各拧进1/4圈和1/2圈,速度都没有变化,这说明故障出在多路阀控制阀门中的流量调节阀。
上、下主泵的流量调节阀装在多路控制阀组左、右两端的底面,卸下流量调节阀后发现,阀芯已被滤油器的纸屑堵住;打开液压油箱盖,回油滤清器已被吸破了2个大洞。
于是立即放油,清洗液压系统,更换滤清器。重新加油,将流量调节阀清理洗涤干净装回试机,挖掘机动作速度极快,但发动机稍感“憋车”。将功率调整器的调整螺钉慢慢往外退,直到速度适中但又不“憋车”为止。